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2.毛病剖析
(1)因為泵在返廠(chǎng)處理時(shí),對轉子做了動(dòng)平衡,軸瓦空隙都進(jìn)行了處理,不存在轉子不平衡、軸瓦空隙問(wèn)題。別的,從振蕩數值來(lái)剖析,只要泵內側的軸瓦振蕩嚴峻超支,泵外側振蕩水平一般,不是泵兩邊振蕩都大,經(jīng)過(guò)上述兩點(diǎn)判別泵轉子不存在平衡問(wèn)題。
(2)經(jīng)過(guò)測驗機組的根底不振,檢修時(shí)對電機根底進(jìn)行了加固處理。
(3)從振蕩數值能夠看出,軸向振蕩不大,闡明不存在對中問(wèn)題。
(4)掃除上述毛病后,置疑與進(jìn)口管線(xiàn)預負荷有關(guān)。因為進(jìn)口管線(xiàn)法蘭左右誤差3mm,因為泵體分量很大,剛度特別大,預負荷的效果不行能發(fā)作這么大的力,所以不行能發(fā)作這么大的振蕩。
(5)依據動(dòng)剛度理論剖析,其簡(jiǎn)略標明為:
R=F/K式中R——振蕩
F——效果力
K——剛度
假如R變大,K不變,則F變大,或K變小,F不變。振蕩加大的方向來(lái)自于泵內側筆直方向,振蕩超支,闡明自于筆直方向的K、F有改動(dòng)。
最終判定,給過(guò)濾器內側軸瓦預緊力缺乏,引起軸瓦支撐剛度變小,軸承座松動(dòng),導致泵的振蕩過(guò)大。
3.毛病處理
軸瓦緊力按制作廠(chǎng)規則一般要求如下:球形軸瓦為±0.03mm(即有緊力或有空隙),對軸承蓋在運轉中受熱溫升較高者,緊力值應恰當加大。對泵內側軸瓦瓦背預緊力進(jìn)行調整,正本瓦背緊力為0.00mm,現在將軸瓦緊力調整到-0.03mm。
2006年6月20日給雙聯(lián)過(guò)濾器從頭試車(chē),所測各點(diǎn)振蕩有用值見(jiàn)表1。
從各點(diǎn)振蕩幅值能夠看到,振蕩水平都已正常,內側筆直振蕩幅值已由正本17mm/s降到3.38mm/s。
三、總結
1.經(jīng)過(guò)頻譜剖析能夠判別出一些機器毛病,但同一種頻譜能夠對應多種毛病或一臺機組一起有幾個(gè)毛病,這就要求在確診剖析進(jìn)程中對各種條件逐個(gè)挑選、掃除,判定引起振蕩的最首要原因。
2.在實(shí)踐作業(yè)傍邊運用動(dòng)剛度理論,可協(xié)助進(jìn)行判別找到振蕩過(guò)大的原因,分清是力的改動(dòng)仍是支撐的剛度改動(dòng),然后判定毛病部位,做到有針對性的檢修。
線(xiàn)切割機沖水穿絲用雙聯(lián)過(guò)濾器的作業(yè)修補
一臺AGIE CUT AC150F HSS低速走絲線(xiàn)切割機沖水穿絲用雙聯(lián)過(guò)濾器M2,作業(yè)時(shí)振蕩噪音大,水壓小且不安穩,主動(dòng)穿絲作業(yè)不正常。別離拆噴水嘴、過(guò)濾器,噪音變小;堵上水嘴、替換過(guò)濾器均無(wú)效。開(kāi)端剖析,置疑泵的葉片及電機與泵體的聯(lián)軸節等有標題。